山東省煙臺市開發區松花江路3-1號納飛博科技
13355351666
shandongnafiber@163.com
關注我們
通過技術攻關,JC/BLM60/40 40SKS品種的瞬時斷頭根數從3.5根降低到2.1根,萬錠單產由2噸提高到3噸,自絡切疵由原來的100個/10萬米降低到70個/10萬米以內,布面質量達到了客戶的質量要求。靜電紡絲機可以控制紡絲時的溫度和濕度,觸控屏操作系統,非常簡單易用。
我公司在生產JC/BLM60/40 40SKS品種紗時,細紗斷頭斷頭增加較多,風箱花比同支數其它產品品種具有明顯問題增多,萬錠日產僅2噸左右;絡筒2cm左右的短粗節、棉結切疵數量相對較多,客戶信息反饋內部布面短粗節疵點區域較多,要求將坯布上的短粗節疵點降低到1個/1.2碼以下。靜電紡絲機可以控制紡絲時的溫度和濕度,觸控屏操作系統,非常簡單易用。為此,我公司成立了國家攻關研究小組學生進行分析技術創新攻關。
一、現狀分析
該品種為針織賽羅紡紗,在TH518J紡紗機上生產,拆下緊湊的紡紗裝置,其他紡紗裝置不變,見圖1。
圖1 SIRO 緊密紡到 SIRO 緊密紡
二、改善措施
2.1扭轉三角形的減少
TH518J細紗機原來可以配置的雙孔喇叭口中心距為8mm,須條經過我們兩個方面傾斜的負壓凝聚槽凝聚后,輸出的須條間距逐漸減小。
在小型紡紗裝置拆除后西羅紡紗機生產中,仍采用中心距8mm雙孔喇叭口,使捻三角面積較大,易斷股,為減少捻三角,見圖2。
圖2喇叭口中心距與扭轉三角形面積
2.2 調整前皮輥位置
由于TH518J細紗機原來是可以按照賽絡緊密紡配置的工藝,前皮輥的位置前沖量控制較大,去除負壓裝置進行生產賽絡紡紗時,紗線結構在前皮輥上形成了反包圍弧,導致企業出現阻加捻區,而且對于浮游區偏大,對成紗條干不利,為此需要我們將前皮輥適當發展進行了不斷后移,減小了阻加捻區,縮短了研究浮游區,見圖3。
圖3 皮輥后移的作用
2.3調整棉花分布結構
為減少短纖維和棉結,應將手摘棉的比例提高到60% 。
2.4優化工藝參數
(1)適當可以降低前紡車間的車速,頭并車速由260m/min降低到200m/min;末并車速由220m/min降低到190m/min;粗紗錠速由800r/min降低到750r/min。
粗紗重量由原來的4.8g/10m降至3.8g/10m。
(3)減少吸風機的頻率,防止棉纖維的流失。
2.5加強運營管理。
(1)并條工序、粗紗工序可以采用一個整體換筒操作法,避免學生產生“毛條子”;加強企業清潔生產管理會計工作,防止短絨飛花飛入。